反滲透設備膜元件外皮會破損的原因分析案例
今天君浩環保通過以下真實案例,為大家介紹一下反滲透設備膜元件外皮破損的原因。
案例概況:
有個180m3/h的反滲透設備項目,分成3套裝置,每套裝置產水量為60m3/h,設計采用低壓高脫鹽率CPA3反滲透膜,回收率75%。每套裝置采用8040CPA3膜元件84支,(9:5)×6排列,給水含鹽量1200mg/L,溫度為25℃。按照公司的設計計算,在初始投運時,其系統脫鹽率應該在98%以上,運行壓力應不高于0、9MPa(9、0bar)。
在反滲透設備實際運行時,系統產水量和脫鹽率均能達到要求,在現場對每支壓力容器的產水電導率進行了測試,測試結果表明,壓力容器的產水電導率均合格,因而認為整套系統運行正常。
在反滲透設備運行1年后,盡管系統段間壓力降沒有增加,但還是決定對其進行保護性清洗,為了確認是否存在可見的污染物,現場決定先拆卸其中一套裝置中的膜元件進行外觀檢查。但隨即發現,該套裝置中已經有某些膜元件的玻璃鋼外皮出現了裂紋,但并沒有造成系統產水量和脫鹽率的什么變化。
君浩環保隨即派出廠家技術人員去現場了解情況,雖然該反滲透設備采用了進口的膜元件和壓力容器,但在安裝時并沒有按照廠家的要求,由以下原因造成的:
1、反滲透入口處未安裝電動慢開門;
2、膜元件與壓力容器的連接處未安裝相應的墊片;
3、反滲透設備啟動時,未進行低壓沖洗排氣,殘留的空氣無法排出,因而在系統停運時,膜元件被反推回來,造成了膜元件在系統內來回竄動;
4、由于系統啟動時未進行低壓沖洗排氣,因而造成高壓力的給水瞬間加載到膜元件上,出現了“水錘”現象。
出現這個問題應該怎么解決呢?君浩環保建議如下:
1、反滲透入口處重新安裝電動慢開門;
2、膜元件與壓力容器的連接處安裝相應的墊片;
3、設備啟動前進行低壓沖洗,并排出空氣。
君浩環保有十余年反滲透水處理經驗,供應多種規格的反滲透設備,依據單位情況量身設計水處理方案,解決各行業用水水質問題,全國統一服務熱線:400-653-6686。




